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三菱cnc開機參數(shù)的設(shè)置和報警解除

   2024-09-01 建材之家12990
核心提示:在三菱CNC的硬件連接檢查與設(shè)置執(zhí)行完畢向系統(tǒng)送電后,顯示器上的“READY”綠燈仍然不亮。而且在〔診斷〕――〔報警〕 畫面上顯示很多報警內(nèi)容,讓初次使用三菱CNC的調(diào)試工程師感到困惑。而且三菱CNC的參數(shù)多達700余種,哪些是開機時必須設(shè)置的呢?又如何解除故障報警呢?本文根據(jù)調(diào)試經(jīng)驗就上述問題作一說明,以期對調(diào)試工程師有所幫助。1.開機參數(shù)1.1 基本參數(shù)的設(shè)置原裝系統(tǒng)開機后顯示的是日文,……
在三菱CNC的硬件連接檢查與設(shè)置執(zhí)行完畢向系統(tǒng)送電后,顯示器上的“READY”綠燈仍然不亮。而且在〔診斷〕――〔報警〕 畫面上顯示很多報警內(nèi)容,讓初次使用三菱CNC的調(diào)試工程師感到困惑。而且三菱CNC的參數(shù)多達700余種,哪些是開機時必須設(shè)置的呢?又如何解除故障報警呢?本文根據(jù)調(diào)試經(jīng)驗就上述問題作一說明,以期對調(diào)試工程師有所幫助。

  1.開機參數(shù)

  1.1 基本參數(shù)的設(shè)置

  原裝系統(tǒng)開機后顯示的是日文,為操作方便,先設(shè)置參數(shù)#1043=22(簡體中文)。(有些系統(tǒng)如C64沒有簡體中文規(guī)格,則設(shè)置#1043=15繁體中文)。

  設(shè)置#1138=1 (隨參數(shù)號選擇參數(shù))即輸入?yún)?shù)號后,屏幕立即切換到該參數(shù)畫面。

  以下是開機后必須設(shè)置的參數(shù):

  #1001――設(shè)定是單系統(tǒng)還是雙系統(tǒng)以及PLC軸 的有無。

  #1002――設(shè)定NC軸及PLC軸的軸數(shù)。

  #1013――設(shè)定各軸的名稱。

  #1037――G代碼體系與補償類型

  (銑床: #1037=2, 車床#1037=3)

  (該參數(shù)必須在執(zhí)行#1060格式化前設(shè)置)

  #1060 ――該參數(shù)特別重要。其功能是“執(zhí)行系統(tǒng)啟動的初始化”

  功能有2:其一是根據(jù)#1001——-#1043的設(shè)定值進行參數(shù)的初始化。其意義是在#1001——-#1043中已經(jīng)設(shè)置了NC軸數(shù)和主軸數(shù),在設(shè)置了#1060后,各伺服軸和主軸的參數(shù)自動顯示在屏幕上。否則不調(diào)出各伺服軸和主軸的參數(shù)。

  其二是對加工程序和刀具補償數(shù)據(jù)進行格式化。而輸入標(biāo)準(zhǔn)固定循環(huán)。

  在準(zhǔn)確的設(shè)置了#1001——-#1043參數(shù)后必須按提示設(shè)置#1060。#1155=100      #1156=100

  三菱NC系統(tǒng)規(guī)定 的固定信號地址如下:

  1軸原點 X18 1軸+限位 X28 1軸-限位 X20

  2軸原點 X19 2軸+限位 X29 2軸-限位 X21

  3軸原點 X1A 3軸+限位 X2A 3軸-限位 X22

  4軸原點 X1B 4軸+限位 X2B 4軸-限位 X23

  如果原點開關(guān)和限位開關(guān)占用的輸入信號地址與系統(tǒng)規(guī)定的不同則必須通過設(shè)置參數(shù)來更改

  #2073――設(shè)置原點信號地址

  #2074――設(shè)置正限位信號地址

  #2075――設(shè)置負(fù)限位信號地址

  #1226的BIT5=1(使以上設(shè)置有效)

  1.2伺服電機參數(shù)設(shè)置:

  #2219――(位置編碼器分辨率)

  #2220=――(速度編碼器分辨率)

  #2225=―――(電機型號)

  #2236――(所連接的回生制動電阻或電源單元型號)

  1.3與主軸有關(guān)的參數(shù)

  當(dāng)系統(tǒng)配有主軸時必須設(shè)置下列參數(shù):

  #1039――(設(shè)定系統(tǒng)有幾個主軸);

  #3024――(設(shè)定所連接的主軸類型

  #3024=1.總線連接即伺服主軸)

  #3024=2    模擬輸出即變頻主軸)

  #3237=0004   (PLG有效)

  #3238=0004 #3025=2 (編碼器反饋串聯(lián)通信有效。顯示主軸實際轉(zhuǎn)速)

  #3239――主軸伺服驅(qū)動器類型

  #3240――主軸電機類型

  #3241――所連接的制動單元或制動電阻類型

  1.4 PLC參數(shù)#p#分頁標(biāo)題#e#

  #6449=00000011――PLC程序中的計數(shù)器,計時器生效。

  #6450=00000101――報警信息和操作信息生效。

  #6451=00110000――PLC程序通訊有效。

  三菱NC的參數(shù)多達700個,不需要也不可能在開機時全部設(shè)定,而以上參數(shù)是開機后必須設(shè)定的。

  2、開機后常見的故障報警及排除

  開機后可能在[診斷]――[報警] 畫面上顯示很多故障報警,而且有些報警調(diào)試與實際現(xiàn)象并不相同 ,需要分析判斷予以解除。

  2.1 [M01 0006 XYZ]――這一故障報警表明某一軸或3軸全部超過硬極限。

  現(xiàn)象: 實際情況是各軸尚未運動并未碰上極限開關(guān)。

  故障分析及排除:

  A. 各極限開關(guān)信號地址是按照系統(tǒng)規(guī)定連接,但接成了常開點,系統(tǒng)因此檢測到了過行程故障。

  處置: 只需將極限開關(guān)接成了常閉點,該故障消除。

  B. 各極限開關(guān)信號地址不是按照系統(tǒng)規(guī)定連接。

  處置:設(shè)置參數(shù)#2073,#2074,#2075,#1226 ,將極限開關(guān)信號接成了常閉點。

  2.2

  [S02 2219   XYZ] ,

  [S02 2220   XYZ] ,

  [S02 2225   XYZ],

  [S02 2236   XYZ]――初始參數(shù)設(shè)置錯誤。

  處置: 這表示開機后設(shè)定的伺服參數(shù)不對,要根據(jù)電機或編碼器型號進行設(shè)置。

  2.3 [Y03 MCP   XYZ]――伺服驅(qū)動器未安裝

  現(xiàn)象:實際情況是伺服驅(qū)動器已安裝,為什么會出現(xiàn)這類報警?

  分析和處置:

  1. 各連接電纜未插緊,將各電纜拔下后重新插緊。

  2. 某條電纜有故障,更換電纜。

  3. 上電順序不對。應(yīng)該先上伺服系統(tǒng)電,最后對控制器上電。

  4.驅(qū)動器的軸號正確設(shè)定. 或終端插頭未連接.

  2.4    [Z55-RI/O未連接]

  現(xiàn)象:實際情況是系統(tǒng)根本未有配備RI/O.而另一情況是系統(tǒng)確實配備了RI/O而且連接完成。但為何還會出現(xiàn)這種報警?

  分析:● 上電順序不對。先對控制器上電而后對RIO上電,結(jié)果造成控制器檢測不到RIO.

  ●.主電纜CF10(控制器――基本I/O)連接不良。

  處置:

  1. 改變上電順序。

  2. 將CF10電纜重新插拔上緊。

  3.檢查對RI/O的供電電源。

  2.5   [EMG     LINE]――由于連接不當(dāng)引起的急停故障

  分析:可能是某連接電纜的故障也可能是連接故障。

  處置: 將各電纜重新插拔上緊?;?qū)H21電纜更換成R000

  電纜。一般SH21電纜內(nèi)有10根線,但對于C1型驅(qū)動器必須用R000型電纜。R000電纜必須是20根線全部接滿。

  2.6 [EMG    SRV]――因為伺服系統(tǒng)故障出現(xiàn)的急停

  分析:

  1. SH21 電纜斷線可能引起該故障。SH21電纜連接不良也可能出現(xiàn)該故障。

  2.上電順序不對也會出現(xiàn)該故障。

  處置:更換SH21電纜并按正常順序上電。

  2.7 [ EMG    PLC]――由PLC程序引起的急停#p#分頁標(biāo)題#e#

  處置:監(jiān)視PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。

  2.8   [EMG    STOP]―― PLC   程序未運行。

  處置:1.檢查控制器后面的“NCSYS ”旋鈕是否=1”

  將該旋鈕置為“0”

  2. 在顯示器上設(shè)定PLC=“RUN”。

  3.在GX-D軟件的通訊畫面上執(zhí)行“格式化PLC內(nèi)存”后,重新傳入PLC程序。

  2.9[U01——-無用戶PLC]――尚未輸入PLC程序
                                                                                                                 
  處置:輸入PLC程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

例301.機床劇烈抖動、驅(qū)動器顯示AL-04報警
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6系統(tǒng)的立式加工中心, 在加工過程中,機床出現(xiàn)劇烈抖動、交流主軸驅(qū)動器顯示AL-04報警。
分析與處理過程:FANUC交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)AL-04報警的含義為“交流輸入電路中的P1、F2、F3熔斷器熔斷”,故障可能的原因有:
1)交流電源輸出阻抗過高。
2)逆變晶體管模塊不良。
3)整流二極管(或晶閘管)模塊不良。
4)浪涌吸收器或電容器不良。
針對上述故障原因,逐一進行檢查。檢查交流輸入電源,在交流主軸驅(qū)動器的輸入電源,測得R、S相輸入電壓為220V,但T相的交流輸入電壓僅為120V,表明驅(qū)動器的三相輸入電源存在問題。
進一步檢查主軸變壓器的三相輸出,發(fā)現(xiàn)變壓器輸入、輸出,機床電源輸入均同樣存在不平衡,從而說明故障原因不在機床本身。
檢查車間開關(guān)柜上的三相熔斷器,發(fā)現(xiàn)有一相阻抗為數(shù)百歐姆。將其拆開檢查,發(fā)現(xiàn)該熔斷器接線螺釘松動,從而造成三相輸入電源不平衡;重新連接后,機床恢復(fù)正常。
 
例302.驅(qū)動器出現(xiàn)報警“A”的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0T的數(shù)控車床,開機后,系統(tǒng)處在“急停”狀態(tài),顯示“NOTREADY”,操作面板上的主軸報警指示燈亮。
分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機床交流主軸驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器顯示為“A”。
根據(jù)驅(qū)動器的報警顯示,由本章前述可知,驅(qū)動器報警的含義是“驅(qū)動器軟件出錯”,這一報警在驅(qū)動器受到外部偶然干擾時較容易出現(xiàn),解決的方法通常是對驅(qū)動器進行初始化處理。在本機床按如下步驟進行了參數(shù)的初始化操作:
1)切斷驅(qū)動器電源,將設(shè)定端S1置TEST。
2)接通驅(qū)動器電源。
3)同時按住MODE、UP、DOWN、DATASET4個鍵
4)當(dāng)顯示器由全暗變?yōu)椤癋FFFF”后,松開全部鍵, 并保持1s以上。
5)同時按住MODE、UP鍵,使參數(shù)顯示FC-22。
6)按住DATASET鍵1s以上,顯示器顯示“GOOD”,標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)寫入完成。
7)切斷驅(qū)動器電源,將S1(SH)重新置“DRIVE” 。
通過以上操作,驅(qū)動器恢復(fù)正常,報警消失,機床恢復(fù)正常工作。
 
例303.驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報警的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 11M系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工時主軸運行突然停止,驅(qū)動器顯示過電流報警。
分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動器主回路,發(fā)現(xiàn)再生制動回路、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換后機床恢復(fù)正常。但機床正常運行數(shù)天后,再次出現(xiàn)同樣故障。
由于故障重復(fù)出現(xiàn),證明該機床主軸系統(tǒng)存在問題,根據(jù)報警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:
1)主軸驅(qū)動器控制板不良。
2)電動機連續(xù)過載。
3)電動機繞組存在局部短路。
在以上幾點中,根據(jù)現(xiàn)場實際加工情況,電動機過載的原因可以排除??紤]到換上元器件后,驅(qū)動器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動器控制板不良的可能性亦較小。因此,故障原因可能性最大的是電動機繞組存在局部短路。
維修時仔細(xì)測量電動機繞組的各相電阻,發(fā)現(xiàn)U相對地絕緣電阻較小,證明該相存在局部對地短路。
拆開電動機檢查發(fā)現(xiàn),電動機內(nèi)部繞組與引出線的連接處絕緣套已經(jīng)老化;經(jīng)重新連接后,對地電阻恢復(fù)正常。
再次更換元器件后,機床恢復(fù)正常,故障不再出現(xiàn)。
 
例304.主軸驅(qū)動器AL-12報警的維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 11M系統(tǒng)的臥式加工中心, 在加工過程中,主軸運行突然停止,驅(qū)動器顯示12號報警。
分析與處理過程:交流主軸驅(qū)動器出現(xiàn)12號報警的含義是“直流母線過電流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下:
1)電動機輸出端或電動機繞組局部短路。
2)逆變功率晶體管不良。
3)驅(qū)動器控制板故障。  
根據(jù)以上原因,維修時進行了仔細(xì)檢查。確認(rèn)電動機輸出端、電動機饒組無局部短路。然后斷開驅(qū)動器(機床)電源,檢查了逆變晶體管組件。通過打開驅(qū)動器,拆下電動機電樞線,用萬用表檢查逆變晶體管組件的集電極(C1、C2)和發(fā)射極(E1、E2)、基極(B1、B2)之間,以及基極(B1、B2)和發(fā)射極(El、E2)之間的電阻值,與正常值(表7-25所示)比較,檢查發(fā)現(xiàn)C1-E1之間短路,即晶體管組件己損壞。
 
表7-25 逆變晶體管組件的正常電阻值
測量端 萬用表測量方法     正常值   測量端 萬用表測量方法     正常值 
C-E 正端接C 幾百歐 C-B 負(fù)端接C ∞ 
負(fù)端接C ∞ B-E 正端接B 幾百歐 
C-B 正端接C 幾百歐 負(fù)端接B ∞

為確定故障原因,又對驅(qū)動器控制板上的晶體管驅(qū)動回路進行了進一步的檢查。檢查方法如下:#p#分頁標(biāo)題#e#
1)取下直流母線熔斷器F7,合上交流電源,輸入旋轉(zhuǎn)指令。
2)按表7-26、表7-27的引腳,通過驅(qū)動器的連接插座CN6、CN7,測定8個晶體管(型號為ETl91)的基極B與發(fā)射極E間的控制電壓,并根據(jù)CN6、CN7插腳與各晶體管管腳的對應(yīng)關(guān)系逐一檢查(以發(fā)射極為參考,測量B-E正常值一般在2V左右)。檢查發(fā)現(xiàn)1C~lB之間電壓為0V,證明C~B極擊穿,同時發(fā)現(xiàn)二極管D27也被擊穿。
表7-26  CN6的引腳
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5C 5B 5E 6C 6B 6E 7C 7B 7E 8C 8B 8E

表7-27  CN7的引腳
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1C 1B 1E 2C 2B 2E 3C 3B 3E 4C 4B 4E

在更換上述部件后,再次起動主軸驅(qū)動器,顯示報警成為AL-19。根據(jù)本章前述,驅(qū)動器AL-19報警為U相電流檢測電路過流報警。
為了進一步檢查AL-19報警的原因,維修時對控制回路的電源進行了檢查。
檢查驅(qū)動器電源測試端子,交流輸入電源正常;直流輸出+24V、+15V、+5V均正常,但-15V電壓為“0”。進一步檢查電源回路,發(fā)現(xiàn)集成穩(wěn)壓器(型號:7915)損壞。更換7915后,-15V輸出電壓正常,主軸AL-19報警消除,機床恢復(fù)正常。
 
例305.主軸驅(qū)動器AL-01報警的維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 21系統(tǒng)的立式加工中心,在加工過程中,主軸運行突然停止,系統(tǒng)顯示ALM2001、ALM4 09報警,交流主軸驅(qū)動器顯示AL-01報警。
分析與處理過程:該機床配套的系統(tǒng)為FANUC 21系統(tǒng),CRT上顯示的報警含義如下:
ALM2001:SPDL SERVOAL (主軸驅(qū)動器報警)。
ALM409:SERVO ALARM (SERIAC ERR)(伺服驅(qū)動器報警)。
主軸驅(qū)動器AL-01:主軸電動機過熱報警。
上述報警可以通過復(fù)位鍵清除,清除后系統(tǒng)能夠起動,主軸無報警,但在正常執(zhí)行各軸的手動參考點返回動作后,當(dāng)Z軸向下移動時,又發(fā)生上述報警。
由于實際機床發(fā)生報警時,只是Z軸向下移動,主軸電動機并沒有旋轉(zhuǎn),同時也不發(fā)熱。考慮到主軸電動機是伴隨著Z軸一起上下移動,據(jù)此可以大致判定故障是由于Z軸移動,引起主軸電動機電纜彎曲,產(chǎn)生接觸不良所致。
打開主軸電動機接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)接線盒內(nèi)插頭上的主軸電動機熱敏電阻接線松動;重新連接后,故障排除,機床恢復(fù)正常。
 
例306.主軸高速出現(xiàn)異常振動的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,當(dāng)主軸在高速(3000r/min以上)旋轉(zhuǎn)時,機床出現(xiàn)異常振動。  
分析與處理過程:數(shù)控機床的振動與機械系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、調(diào)整以及機械系統(tǒng)的固有頻率、主軸驅(qū)動系統(tǒng)的固有頻率等因素有關(guān),其原因通常比較復(fù)雜。
但在本機床上,由于故障前交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)工作正常,可以在高速下旋轉(zhuǎn);且主軸在超過3000r/min時,在任意轉(zhuǎn)速下振動均存在,可以排除機械共振的原因。
檢查機床機械傳動系統(tǒng)的安裝與連接,未發(fā)現(xiàn)異常,且在脫開主軸電動機與機床主軸的連接后,從控制面板上觀察主軸轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩顯示,發(fā)現(xiàn)其值有較大的變化,因此初步判定故障在主軸驅(qū)動系統(tǒng)的電氣部分。
經(jīng)仔細(xì)檢查機床的主軸驅(qū)動系統(tǒng)連接,最終發(fā)現(xiàn)該機床的主軸驅(qū)動器的接地線連接不良,將接地線重新連接后,機床恢復(fù)正常。
 
例307.主軸聲音沉悶并出現(xiàn)過電流報警的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FIDIA l2系統(tǒng)、FANUC l5型直流主軸驅(qū)動的數(shù)控仿型銑床,主軸在起動后,運轉(zhuǎn)過程中聲音沉悶;當(dāng)主軸制動時,CRT顯示“FEED HOLD”,主軸驅(qū)動裝置的“過電流”報警指示燈亮。
分析與處理過程:為了判別主軸過電流報警產(chǎn)生的原因,維修時首先脫開了主軸電動機與主軸間的聯(lián)接,檢查機械傳動系統(tǒng),未發(fā)現(xiàn)異常,因此排除了機械上的原因。
接著又測量、檢查了電動機的繞組、對地電阻及電動機的連接情況,在對換向器及電刷進行檢查時,發(fā)現(xiàn)部分電刷已到達使用極限,換向器表面有嚴(yán)重的燒熔痕跡。
針對以上問題,維修時首先更換了同型號的電刷;并拆開電動機,對換向器的表面進行了修磨處理,完成了對電動機的維修。
重新安裝電動機后再進行試車,當(dāng)時故障消失;但在第二天開機時,又再次出現(xiàn)上述故障,并且在機床通電約30min之后,故障就自動消失。
根據(jù)以上現(xiàn)象,由于排除了機械傳動系統(tǒng)、主軸電動機、連接方面的原因,故而可以判定故障原因在主軸驅(qū)動器上。   
對照主軸伺服驅(qū)動系統(tǒng)的原理圖,重點針對電流反饋環(huán)節(jié)的有關(guān)線路,進行了分析檢查;對電路板中有可能虛焊的部位進行了重新焊接,對全部接插件進行了表面處理,但故障現(xiàn)象仍然不變。
由于維修現(xiàn)場無驅(qū)動器備件,不可能進行驅(qū)動器的電路板互換處理,為了確定故障的大致部位,針對機床通電約30min后,故障可以自動消失這一特點,維修時采用局部升溫的方法。通過吹風(fēng)機在距電路板8~10cm處,對電路板的每一部分進行了局部升溫,結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)對觸發(fā)線路升溫后,主軸運轉(zhuǎn)可以馬上恢復(fù)正常。由此分析,初步判定故障部位在驅(qū)動器的觸發(fā)線路上。
通過示波器觀察觸發(fā)部分線路的輸出波形,發(fā)現(xiàn)其中的一片集成電路在常溫下無觸發(fā)脈沖產(chǎn)生,引起整流回路U相的4只晶閘管(正組與反組各2只)的觸發(fā)脈沖消失:更換此芯片后故障排除。
維修完成后,進一步分析故障原因,在主軸驅(qū)動器工作時,三相全控橋整流主回路,有一相無觸發(fā)脈沖,導(dǎo)致直流母線整流電壓波形脈動變大,諧波分量提高,產(chǎn)生電動機換向困難,電動機運行聲音沉悶。
當(dāng)主軸制動時,由于驅(qū)動器采用的是回饋制動,控制線路首先要關(guān)斷正組的觸發(fā)脈沖,并觸發(fā)反組的晶閘管,使其逆變。逆變時同樣由于缺一相觸發(fā)脈沖,使能量不能及時回饋電網(wǎng),因此電動機產(chǎn)生過流,驅(qū)動器產(chǎn)生過流報警,保護電路動作。
 
例308~例311.主軸只有漂移轉(zhuǎn)速的故障維修
 
例308.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 7系統(tǒng)的數(shù)控銑床,主軸在自動或手動操作方式下,轉(zhuǎn)速達不到指令轉(zhuǎn)速,僅有1~2r/min,正、反轉(zhuǎn)情況相同,系統(tǒng)無任何報警。
分析與處理過程:由于本機床具有主軸換檔功能,為了驗證機械傳動系統(tǒng)動作,維修時在MDI方式下進行了高、低換檔動作試驗,發(fā)現(xiàn)機床動作正常,說明機械傳動系統(tǒng)的變速機構(gòu)工作正常,排除了檔位嚙合產(chǎn)生的原因。
檢查主軸驅(qū)動器的電纜連接以及主軸驅(qū)動器上的狀態(tài)指示燈,都處于正常工作狀態(tài),可以初步判定主軸驅(qū)動器工作正常。
進一步測量主軸驅(qū)動器的指令電壓輸入VCMD,發(fā)現(xiàn)在任何S指令下,VCMD總是為“0”,即驅(qū)動器無轉(zhuǎn)速指令輸入。
檢查CNC控制柜,發(fā)現(xiàn)位置控制板上的主軸模擬輸出的插頭XN松動;重新安裝后,機床恢復(fù)正常。
 
例309.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC ll系統(tǒng)的進口臥式加工中心,S指令無效,主軸轉(zhuǎn)速僅為1~2r/min,無任何報警。
分析與處理過程:測量主軸驅(qū)動器的速度指令PcMD信號,發(fā)現(xiàn)在O-4500r/min的任何S指令下,VCMD總是為0,進一步測量CNC的S模擬輸出,其值亦為“0”,表明CNC的主軸速度控制指令未輸出。
由于CNC無報警顯示,故主軸速度控制指令未輸出可能的原因是主軸未滿足轉(zhuǎn)速輸出的條件。對照系統(tǒng)的接口信號,通過對PLC程序梯形圖的分析發(fā)現(xiàn):PLC程序中主軸高/低速換檔的標(biāo)志位、機床的高/低落速檔檢測開關(guān)輸入信號均為“0”,這與實際情況不符。
通過手動控制電磁閥,使機床換到低速檔后,機床的低速檔檢測開關(guān)輸入信號正確,PLC中主軸低速換檔的標(biāo)志位隨之變?yōu)檎_的狀態(tài),滿足了主軸條件。在此條件下再次啟動主軸,機床恢復(fù)正常。
為了進一步判斷機床故障的原因,通過MDI方式,執(zhí)行M42(換高速檔指令)后,發(fā)現(xiàn)M42指令不能完成。檢查高速檔電磁閥已經(jīng)得電,但高速檔到位信號為“0”,由此判定故障原因在機床的機械或液壓部分。
檢查主軸箱內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)機床的換檔機構(gòu)的撥叉松動,在低速檔時,由于撥叉向下動作,可以通過自重落下,因此機床可以正常工作;換高速檔時,撥叉向上運動,拔出后不能插入齒輪。經(jīng)重新安裝后,機床恢復(fù)正常。
 
例310.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機后,不論輸入S**M03或S**M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),實際轉(zhuǎn)速無法達到指令值。
分析與處理過程:在數(shù)控機床上,主軸轉(zhuǎn)速的控制,一般是數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)不同的S代碼,輸出不同的主軸轉(zhuǎn)速模擬量值,通過主軸驅(qū)動器實現(xiàn)主軸變速的。
在本機床上,檢查主軸驅(qū)動器無報警,且主軸出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),可以基本確認(rèn)主軸驅(qū)動器無故障。
根據(jù)故障現(xiàn)象,為了確定故障部位,利用萬用表測量系統(tǒng)的主軸模擬量輸出,發(fā)現(xiàn)在不同的S**指令下,其值改變,由此確認(rèn)數(shù)控系統(tǒng)工作正常。
分析主軸驅(qū)動器的控制特點,主軸的旋轉(zhuǎn)除需要模擬量輸入外,作為最基本的輸入信號還需要給定旋轉(zhuǎn)方向。
在確認(rèn)主軸驅(qū)動器模擬量輸入正確的前提下,進一步檢查主軸轉(zhuǎn)向信號,發(fā)現(xiàn)其輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致;交換模擬量極性后重新開機,故障排除,主軸可以正常旋轉(zhuǎn)。
 
例311.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0T的二手?jǐn)?shù)控車床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機后,不論輸入S**M03或S**M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速無法達到指令值。
分析與處理過程:由于主軸驅(qū)動器無報警顯示,故故障分析過程同上例。在本機床上,經(jīng)測量主軸模擬量輸入、主軸轉(zhuǎn)向信號輸入正確,因此排除了系統(tǒng)不良、主軸輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致的可能性。
考慮到本機床為二手機床,機床的主軸出廠設(shè)定參數(shù)已經(jīng)遺失,在主軸調(diào)試前已經(jīng)進行了參數(shù)的初始化處理,因此主軸驅(qū)動器參數(shù)設(shè)定不當(dāng)?shù)目赡苄暂^大。#p#分頁標(biāo)題#e#
對照主軸驅(qū)動器的實際連接,檢查主軸參數(shù),發(fā)現(xiàn)該主軸中驅(qū)動器在未使用外部“主軸倍率”調(diào)整電位器的情況下,主軸驅(qū)動器參數(shù)上卻設(shè)定了外部“主軸倍率”生效,因此主軸轉(zhuǎn)速倍率被固定在“0”,引起了上述故障。
修改參數(shù)后,主軸工作恢復(fù)正常,故障排除。
 
例312.主軸不能旋轉(zhuǎn)的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心, 手動、自動方式下,主軸均不旋轉(zhuǎn),驅(qū)動器、CNC無報警顯示。
分析與處理過程:用MDI方式,執(zhí)行S100M03指令,系統(tǒng)“循環(huán)起動”指示燈亮,檢查NC診斷參數(shù),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已經(jīng)正常輸出S代碼與SF信號,說明NC工作正常。
檢查PLC程序,對照主軸起動條件以及內(nèi)部信號的狀態(tài),主軸起動的條件已滿足。進一步檢查主軸驅(qū)動器的信號輸入,亦已經(jīng)滿足正常工作的條件。因此可以確認(rèn)故障在主軸驅(qū)動器本身。
根據(jù)主軸驅(qū)動器的測量、檢測端的信號狀態(tài),逐一對照檢查信號的電壓與波形,最后發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器D/A轉(zhuǎn)換器有數(shù)字信號輸入,但其輸出電壓為“0”。
將D/A轉(zhuǎn)換器集成電路芯片(芯片型號:DAC80-0B1)拔下后檢查,發(fā)現(xiàn)有一插腳已經(jīng)斷裂:修復(fù)后,機床恢復(fù)正常。
 
例313.主軸引起的程序段無法繼續(xù)執(zhí)行的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6系統(tǒng)的臥式加工中心,在進行自動加工時,程序執(zhí)行到M03S****程序段后,主軸能起動,轉(zhuǎn)速正確,但無法繼續(xù)執(zhí)行下一程序段,系統(tǒng)、驅(qū)動器無任何報警。
分析與處理過程:現(xiàn)場檢查,該機床在MDI方式下,手動輸入M03或M04指令,主軸可以正常旋轉(zhuǎn),但修改S指令值,新的S指令無法生效;而用M05指令停止主軸或按復(fù)位鍵清除后,可執(zhí)行任何轉(zhuǎn)速的指令。
檢查機床診斷參數(shù)DGN700.0=1,表明機床正在執(zhí)行M、S、T功能;進一步檢查PLC程序梯形圖,發(fā)現(xiàn)主軸正轉(zhuǎn)信號SFR或主軸反轉(zhuǎn)信號SRV可以為“1”,即:M指令已經(jīng)正常輸出,但S功能完成信號SFIN(診斷號為DGN208.3)為0,導(dǎo)致了機床處于等待狀態(tài)。
繼續(xù)檢查梯形圖,發(fā)現(xiàn)該機床SFIN=1的條件是:S功能選通信號SF(診斷號為DGN66.2)為“1”、主軸速度到達信號SAR(診斷號為DGN35.7)為“1”、主軸變速完成信號SPE(診斷號為DGN208.1)為“1”。而實際狀態(tài)是SF=1,SAR=0,SPE=0,故SFIN=0。從系統(tǒng)手冊可知SF、SPE、SFlN為CNC到PLC的內(nèi)部信號,SAR與外部條件有關(guān)。
檢查SAR信號輸入發(fā)現(xiàn),故障時驅(qū)動器“主軸速度到達”信號輸出為高電平,但數(shù)控系統(tǒng)I/O板上對應(yīng)的SAR信號卻為低電平。
檢查信號連接發(fā)現(xiàn)電纜中存在斷線,重新連接后,機床恢復(fù)正常。
 
例314.機床無法完成“換檔”的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在機床執(zhí)行主軸傳動級交換指令M41/42時,主軸一直處于抖動狀態(tài),無法完成“換檔”動作。       
分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,很容易判定故障是由于主軸傳動級交換指令M41/42無法執(zhí)行完成引起的。
檢查電磁閥信號與液壓缸動作,發(fā)現(xiàn)換檔動作實際已經(jīng)完成,但滑移齒輪換檔到位信號仍然為“0”,原因是檢測用無觸點開關(guān)不良。
通過更換無觸點開關(guān)后,機床恢復(fù)正常。
 
例315.螺紋加工出現(xiàn)“亂牙”的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套大森R2J50L系統(tǒng)的數(shù)控車床,在G32車螺紋時,出現(xiàn)起始段螺紋“亂牙”的故障。
分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸的角位移與Z軸進給之間進行的插補,“亂牙”是由于主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同步引起的。
由于該機床使用的是變頻器作為主軸調(diào)速裝置,主軸速度為開環(huán)控制,在不同的負(fù)載下,主軸的起動時間不同,且起動時的主軸速度不穩(wěn),轉(zhuǎn)速亦有相應(yīng)的變化,導(dǎo)致了主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同步。
解決以上故障的方法有如下兩種:
1)通過在主軸旋轉(zhuǎn)指令(M03)后、螺紋加工指令(G32)前增加G04延時指令,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再開始螺紋加工。
2)更改螺紋加工程序的起始點,使其離開工件一段距離,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再真正接觸工件,開始螺紋的加工。
通過采用以上方法的任何一種都可以解決該例故障,實現(xiàn)正常的螺紋加工。
 
例316.表面出現(xiàn)周期性振紋的故障維修   
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC OT-A2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,發(fā)現(xiàn)在端面加工時,表面出現(xiàn)周期性波紋。
分析與處理過程:數(shù)控車床端面加工時,表面出現(xiàn)振紋的原因很多,在機械方面如:刀具、絲杠、主軸等部件的安裝不良、機床的精度不足等等都可能產(chǎn)生以上問題。
但該機床為周期性出現(xiàn),且有一定規(guī)律,根據(jù)通常的情況,應(yīng)與主軸的位置檢測系統(tǒng)有關(guān),但仔細(xì)檢查機床主軸各部分,卻未發(fā)現(xiàn)任何不良。
仔細(xì)觀察振紋與X軸的絲杠螺距相對應(yīng),因此維修時再次針對X軸進行了檢查。
檢查該機床的機械傳動裝置,其結(jié)構(gòu)是伺服電動機與滾珠絲杠間通過同步齒形帶進行聯(lián)接,位置反饋編碼器采用的是分離型布置。
檢查發(fā)現(xiàn)X軸的分離式編碼器安裝位置與絲杠不同心,存在偏心,即:編碼器軸心線與絲杠中心不在同一直線上,從而造成了X軸移動過程中的編碼器的旋轉(zhuǎn)不均勻,反映到加工中,則是出現(xiàn)周期性波紋。
重新安裝、調(diào)整編碼器后,機床恢復(fù)正常。
 
例317.不執(zhí)行螺紋加工的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0-TD系統(tǒng)的數(shù)控車床,在自動加工時,發(fā)現(xiàn)機床不執(zhí)行螺紋加工程序。
分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸的轉(zhuǎn)角與Z軸進給之間進行的插補。主軸的角度位移是通過主軸編碼器進行測量的。
在本機床上,由于主軸能正常旋轉(zhuǎn)與變速,分析故障原因主要有以下幾種:
1)主軸編碼器與主軸驅(qū)動器之間的連接不良。
2)主軸編碼器故障。
3)主軸驅(qū)動器與數(shù)控之間的位置反饋信號電纜連接不良。
經(jīng)查主軸編碼器與主軸驅(qū)動器的連接正常,故可以排除第1項;且通過CRT的顯示,可以正常顯示主軸轉(zhuǎn)速,因此說明主軸編碼器的A、*A、B、*B信號正常;再利用示波器檢查Z、*Z信號,可以確認(rèn)編碼器零脈沖輸出信號正確。
根據(jù)檢查,可以確定主軸位置檢測系統(tǒng)工作正常。根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)的說明書,進一步分析螺紋加工功能與信號的要求,可以知道螺紋加工時,系統(tǒng)進行的是主軸每轉(zhuǎn)進給動作,因此它與主軸的速度到達信號有關(guān)。
在FANUC 0-TD系統(tǒng)上,主軸的每轉(zhuǎn)進給動作與參數(shù)PRM24.2的設(shè)定有關(guān),當(dāng)該位設(shè)定為“0”時,Z軸進給時不檢測“主軸速度到達”信號;設(shè)定為“1”時,Z軸進給時需要檢測“主軸速度到達”信號。
在本機床上,檢查發(fā)現(xiàn)該位設(shè)定為“1”,因此只有“主軸速度到達”信號為“1”時,才能實現(xiàn)進給。
通過系統(tǒng)的診斷功能,檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)實際主軸轉(zhuǎn)速顯示值與系統(tǒng)的指令值一致時,“主軸速度到達”信號仍然為“0”。
進一步檢查發(fā)現(xiàn),該信號連接線斷開;重新連接后,螺紋加工動作恢復(fù)正常。
 
例318.主軸慢轉(zhuǎn)、“定向準(zhǔn)?!辈荒芡瓿傻墓收暇S修
 
故障現(xiàn)象:一臺采用FANUC 10T系統(tǒng)的數(shù)據(jù)車床,在加工過程中,主軸不能按指令要求進行正常的“定向準(zhǔn)?!保鬏S驅(qū)動器“定向準(zhǔn)?!笨刂瓢迳系腅RROR(錯誤)指示燈亮,主軸一直保持慢速轉(zhuǎn)動,定位不能完成。
分析與處理過程:由于主軸在正常旋轉(zhuǎn)時動作正常,故障只是在進行主軸“定向準(zhǔn)?!睍r發(fā)生,由此可以初步判定主軸驅(qū)動器工作正常,故障的原因通常與主軸“定向準(zhǔn)停”檢測磁性傳感器、主軸位置編碼器等部件,以及機械傳動系統(tǒng)的安裝聯(lián)接等因素有關(guān)。
根據(jù)機床與系統(tǒng)的維修說明書,對照故障的診斷流程,檢查了PLC梯形圖中各信號的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在主軸360o范圍旋轉(zhuǎn)時,主軸“定向準(zhǔn)?!睓z測磁性傳感器信號始終為“0”,因此,故障原因可能與此信號有關(guān)。
檢查該磁性傳感器,用螺釘旋具作為“發(fā)信擋鐵”進行試驗,發(fā)現(xiàn)信號動作正常,但在實際發(fā)信擋鐵靠近時,檢測磁性傳感器信號始終為“0”。
重新進行檢測磁性傳感器的檢測距離調(diào)整后,機床恢復(fù)正常,
 
例319.“定向準(zhǔn)?!笨刂瓢迦蹟嗥魅蹟嗟墓收暇S修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心,在正常加工時,經(jīng)常出現(xiàn)主軸驅(qū)動器上的熔斷器S3.2A熔斷現(xiàn)象。   
分析與處理過程:該機床使用的是FANUC模擬式交流主軸驅(qū)動系統(tǒng),且具有主軸“定向準(zhǔn)停”(定位)選擇功能,主軸驅(qū)動器上的熔斷器S3.2A為主軸“定向準(zhǔn)?!边x擇功能板的外部5V保護熔斷器。
考慮到機床上主軸“定向準(zhǔn)?!睓z測磁性傳感器隨機床主軸箱頻繁上下運動,是最容易引起故障的部位,若連接不良較容易引起磁性傳感器的5V短路,并引起集成電路損壞,導(dǎo)致S3.2熔斷器的熔斷。
維修時經(jīng)過認(rèn)真檢查,逐一測量5V回路,最終發(fā)現(xiàn)主軸驅(qū)動器中的一片SN74148N集成電路已經(jīng)損壞。
在對磁性傳感進行重新連接,測量無短路后,更換SN74148N集成電路,故障排除。
 
例320.主軸定位速度偏差過大的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC llM系統(tǒng)的臥式加工中心,當(dāng)執(zhí)行M06換刀指令時,在主軸定向過程中,主軸驅(qū)動器發(fā)生AL-02報警。
分析與處理過程:主軸驅(qū)動器AL-02報警的含義是“速度偏差過大”。
為了判定故障原因,在MDI方式下,單獨執(zhí)行M19主軸定向準(zhǔn)停指令,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器也存在同樣故障。#p#分頁標(biāo)題#e#
據(jù)操作者介紹,此機床在不同的Y軸位置,故障發(fā)生的情況有所不同;通常在Y軸的最低點,故障不容易發(fā)生。
為了驗證,維修時把主軸箱下降到了最低點,在MDI方式下,執(zhí)行M19定向準(zhǔn)停指令,發(fā)現(xiàn)確實主軸工作正常。
根據(jù)以上現(xiàn)象分析,可以初步判定故障可能的原因是驅(qū)動器與電動機之間的信號電纜連接不良的可能性較大。
維修時拆下電動機編碼器的連接器檢查,發(fā)現(xiàn)接頭松動,內(nèi)部有部分線連接不良。經(jīng)重新焊接后,主軸恢復(fù)正常。
 
例321.主軸不能進行變速的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6系統(tǒng)的立式加工中心,主軸在低速時(低于120r/min)時,S指令無效,主軸固定以120r/min轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)。
分析與處理過程:由于主軸在低速時固定以120r/min轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),可能的原因是主軸驅(qū)動器有120r/min的轉(zhuǎn)速模擬量輸入,或是主軸驅(qū)動器控制電路存在不良。
為了判定故障原因,檢查CNC內(nèi)部S代碼信號狀態(tài),發(fā)現(xiàn)它與S指令值一一對應(yīng);但測量主軸驅(qū)動器的數(shù)摸轉(zhuǎn)換輸出(測量端CH2),發(fā)現(xiàn)即使是在S為0時,D/A轉(zhuǎn)換器雖然無數(shù)字輸入信號,但其輸出仍然有0.5V左右的電壓。
由于本機床的最高轉(zhuǎn)速為2250 r/min,對照表7-28可以看出,當(dāng)D/A轉(zhuǎn)換器輸出0.5V左右時,電動機轉(zhuǎn)速應(yīng)在120r/min左右,因此可以判定故障原因是D/A轉(zhuǎn)換器(型號:DAC80)損壞引起的。
更換同型號的集成電路后,機床恢復(fù)正常。
 
表7-28  指令、電壓、轉(zhuǎn)速對應(yīng)表
  二進制轉(zhuǎn)速指令   S模擬輸出/V   電動機轉(zhuǎn)速/(r/min)  二進制轉(zhuǎn)速指令 S模擬輸出/V   電動機轉(zhuǎn)速/(r/min) 
  0000 0000 0000     0     0   0000 1011 0110     0.444     100 
  0000 0101 1011     0.222     50   1111 1111 1111     9.9999     2250

 
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固態(tài)繼電器(亦稱固體繼電器)英文名稱為Solid State Relay,簡稱SSR。它是用半導(dǎo)體器件代替?zhèn)鹘y(tǒng)電接點作為切換裝置的具有繼電器特性的無觸點開關(guān)器件,單相SSR為四端有源器件,其中兩個輸入控制端,兩個輸出端,輸入輸出間為光隔離,輸入端加上直流或脈沖信號到一定電流值后,輸出端就能從斷態(tài)轉(zhuǎn)變成通態(tài)。固態(tài)繼電器工... 1、概述計量型電流互感器專用于工業(yè)計量,與電能表配套使用,計量準(zhǔn)確可靠。2、國內(nèi)主要品牌及型號國內(nèi)生產(chǎn)低壓計量型電流互感器廠家、型號品牌繁多,主要常見的產(chǎn)品有:上海安科瑞AKH-0.66G系列計量型電流互感器,即AKH-0.66G-30*30I、AKH-0.66G-40I、AKH-0.66G-60I、AKH-0.66G-60II、AKH-0.66G-80I、AKH-0.66G-80II
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